KTM 530 Rally:Fräääs

Så fick jag äntligen lite tid efter att ha varit sängliggande hela veckan med världens elakaste ryggskott, och då fick fräsen göra lite jobb. Började med att fräsa ut jiggen som monteras på cykeln

Passar perfekt. Fräste med en 6mm pinnfräs i 1000mm/min matning och med 0,2mm skärdjup, runt 8500rpm (note to self) och det blev ruskigt fint, men tog redigt lång tid. Tyvärr har jag helt fel aluminium för att fräsa i, men tar man det försiktigt så går det bra.. men tar tid! En av dessa bitar tog ungefär 50 minuter att fräsa ut.

Del två:

Skrev ut ett par plastdistanser på 3D skrivaren för att det skulle bli enkelt att justera jiggen sen;

Och efter att sista delen blivit fräst

kunde jag montera hela kalaset på motorcykeln och då ser det ut som följer.

och den går att justera fritt

Tanken med hela jiggen är att kunna testa och få en uppfattning om var roadbookhållaren och övrig elektronik ska monteras på cykeln utan att vara ivägen och utan att bli onödigt skrymmande. Ska ta och leta lite inspiration på nätet och testa lite innan jag blir nöjd.

Det går framåt så sakteliga med detta projektet, men jag har redan många idéer och lösningar, så det ska bli riktigt spännande att se hur mycket man kan göra och hur skabbigt det kommer att se ut sedan. 😉

Rallybygge, skapande av testjigg

Nu har det stått stilla ett tag på MC-fronten på grund av mycket annat arbete som måste göras. Men ikväll har jag iallafall haft lite tid över, så jag passade på att CAD:a upp en testjigg för att kunna placera roadbookhållaren och testa placera lite annan utrustning och känna mig för hur jag vill att allt ska sitta i navigationstornet på cykeln.

Tänkte gå ut och försöka fräsa ut den nu, så förhoppningsvis kommer lite roligare bilder på en stund.

Kossel: Hot-end och extruder

Nu när jag har lager och fått en liten aluminiumhylsa var det så dags att bygga om hot-end för att ta 1.75mm filament istället för 3mm som jag felaktigt fick från leverantören. Ombyggnationen bestod i att borra ur hålet i hot-end till 4mm och pressa ner en hylsa med 4mm ytterdiameter och 2mm innerdiameter. Sedan passade jag in en PTFE-slang med 3mm ytterdiameter och 2mm innerdiameter i den plasthylsa som gick genom hela hot-enden och sedan var det klart. Tyvärr tänkte jag inte på att fota arbetet.

Såhär ser den iallafall ut efter modifikationen.

Nu när hot-end var färdig passade jag på att bygga ihop min mini-extruder färdigt, och monterade det hela på skrivaren. Passformen är suverän, och det känns bra rätt igenom. Extrudern är kraftig och får bra grepp om filamentet och hot-enden är enkel och rättfram. Detta verkar lovande minst sagt! Bowden tube är en PTFE-slang med 2mm innerdiameter och 4mm ytterdiamter.

Riktigt smidigt, nu ska jag förbereda kablage och z-probe, och sedan är det i stort sett bara elektroniken kvar. Såhär ser bygget ut just nu.

Fortsättning följer…

Rallybygge, uppstart

Eftersom att snön lyser med sin frånvaro och skotrarna nu är igång så kändes det som ett passande projekt att påbörja motorcykelbygget som jag planerat för vintern. Tanken är att ta min KTM EXC 530 SixDays edition och bygga någonting mer rallyanpassat av den. Inte för att jag behöver det, men för att det är ett roligt projekt, och jag gillar stuket på rallyhojjarna.. och en kåpa är ju aldrig fel.

Så, detta är vad vi utgår ifrån:

I det skick den är nu har den GPS, Roadbook, extra precis trippmätare plus originalinstrument. Detta är allt man behöver för rallykörning, men eldragningen är under all kritik, hälften av prylarna fungerar, och hälften är monterat endast med silikon och buntband. Det sitter fast, men känns inte sådär överseriöst och säkert. Dessutom hänger alla tillbehör på styret, vilket gör att man får rätt mycket massa att dra runt på, vilket är sämre.

Planen är att bygga ett fast navigationstorn som sitter i ramen, att bygga en tredelad kåpa runt tornet anpassat både för den befintliga originaltanken men även för den större safaritanken jag har till cykeln, och att bygga det ordentligt med ordentligt dragen el. Dessutom ska det till ett LED-extraljus för mörka kvällar och eventuellt även en LED-lampa att montera på ett gaffelben. Eftersom att detta är mitt första försök till rallybygge så får vi se hur slutresultatet blir.

Första steget i processen är att rensa all befintlig utrustning från framdelen på cykeln.

Fästet för navigationstornet monteras från insidan i styrkronan, så hela gaffeln och styre måste bort. Sedan borrar man 2st 10mm hål på rätt plats och monterar fästet med en del på insidan och själva fästet på utsidan.

(Ja, jag har en rosa sop och sopskyffel i garaget)

Nu är själva rivningsarbetet gjort, och den jobbiga biten med att borra i ramen. Det som ska göras nu är att återmontera styrkrona och gaffel, för att sedan börja måtta in var allting ska sitta och få plats och hur lamporna ska monteras. Sedan gäller det bara att CAD:a upp det hela och fräsa ut det i lämplig aluminium, dra lite kabel och göra en kåpa i kolfiber. Kul kul!

Kossel: Pyssel

Så idag kom äntligen linjärlagren, ungefär tre månader tidigare än förväntat, så det var ju rätt positivt! Dagens bygge började på CNC-fräsen, där jag tillverkade en liten jigg för att kunna limma samtliga länkarmar exakt 240mm långa..

När jag ändå hade blandat för mycket epoxy passade jag även på att limma ändlägesbrytarna på deras hållare då mina brytare inte passde med hålbilden i fästet. Medan epoxyn härdade var det så äntligen dags att montera Z-axeln på skrivaren.

Efter detta monteras allting som ska på aluminiumprofilerna innan topplocket monteras, notera hållaren för extrudern på bortre profilen samt linjärlagren.

När epoxyn hade härdat monterade jag ihop centrumplattan med stötstängerna

När så plattan monterats på linjärlagren, ändlägesbrytarna skruvats fast, toppen monterats, remmarna dragits rätt och sträckts.. ja då börjar man ana hur maskinen kommer att se ut när den är färdig.

Tyvärr har det uppstått lite problem med de delar jag fått levererade. Hot-enden vägrar kineserna att byta ut även fast de erkänner att de gjort fel med min order, så den måste jag bygga om. I övrigt börjar det vara dags att montera elektronik och dylikt. Det jag fortfarande väntar på är kullager till extrudern, ett nätagg som kan leverera 20A i 12V och ett par fläktar. Fläktar och nätagg har jag att använda provisoriskt, så det är egentligen lagren som behövs för att kunna bygga maskinen klar. Återkommer.

 

Skoterrenovering: Summit 600 sdi

Så, idag blev det att, trots en hemsk förkylning, leka i garaget hela dagen. Började helt sonika med att montera statorn och lite skruvar jag glömt dra fast igår.

Kabelstamen gick enkelt att få ut och att pressa tätningen på plats var inga problem.

Nästa delmoment var att montera svänghjulet. Var lite nervös för detta eftersom att jag lyckats ha sönder det gamla svänghjulet vid losstagningen och därför har ett nytt av lite modernare modell som ska på plats nu. Dessutom var gängen lite skadad, men lite dremelarbete löste den biffen rätt smidigt.

Nu var det dags att förbereda för att lyfta i motorn i chassiet, började med att rengöra avgasventilerna och sedan monterade jag motorfästet.

Självklart är även motorfästet avfettat och tvättat enligt konstens alla regler. Ett par lyft och knök senare såg det ut såhär:

Rätt skönt att ha fått maskinen på plats, nu är det bara att reda ut vilket som ska vart och vice versa..

Efter en välbehövlig kafferast kopplades så kylarslangar, gasvajrar och oljeledningar på rätt plats, spridarna monterades och drogs fast – självklart med nya packningar på plats.

.. och se så trevligt det ser ut när allt är rent och fint ..

Ungefär vid det här laget hittade jag en sak på arbetsbänken som borde varit monterat igår.. inte bra, men som tur är sitter den på variatorsidan och primärvariatorn var inte ordentligt monterad ännu..

Monterar man inte den här metallramen som håller packboxen på plats så hinner man nog inte så långt innan man har ett generalras på sina händer. (!!)

När alla slangar och spjällhus var på plats var det läge att montera avgassystemet, innan avgasportarna monterades, för att få så mycket rum som möjligt att dra åt skruvarna. Det är rätt trångt i motorutrymmet på en REV när allt är på plats vill jag lova!

Sedan var det bara att sätta in luftburken och montera variatorerna, så var vänstersidan så gott som färdig.

Eftersom att magnapullstarten strulat så fick den sig en ordentlig genomgång, och efter lite fett här och där och något knack med hammaren på andra ställen så fungerar den klockrent igen, och kunde monteras.

Så, på med lite plast och ikoppladen av lite sensorer, dit med en pipa och slutburk, och sedan ser resultatet ut såhär:

Och det roligaste av allt.. den STARTADE PÅ TREDJE DRAGET! 😉

Nu måste den bara varmköras och kylsystemet luftas, men sen är den redo för vinter och lite

BRAAAAAP! Nu är det faktiskt bara SNÖN som saknas!

 

 

 

 

 

 

Skoterrenovering: Montering av 600sdi

Efter att förgäves ha försökt köpa Isoflexfett till vevlagren på skotern från Momentum och från killen jag köpte svänghjulet av i Östersund som lovat att skicka i ett par veckor nu, så besökte jag R-Verkstaden i Ursviken i jakt på fett. En timme senare hade jag en vevaxel och ett motorblock ombearbetat för oljesmörjning av vevlagren, vilket betyder att man inte behöver bekymra sig om fett nåt mer. Det blev dessutom billigare än att köpa de 50 gram fett som behövs till vevlagren, sweet!

När nu allt är i ordning så är det dags att påbörja ihopmonteringen av maskinen igen, men när allt lika är utrivet så måste man ju passa på att putsa lite. Lite avfettning och en diskborste kan göra underverk!

Även motorblocket fick sig en omgång av diskborsten..

På den här bilden kan man se de nya oljekanalerna för smörjningen av lagren.

Montering av vevaxel i motorblock

Samtidigt som jag fick block och vevaxel bearbetat bad jag Jens på R-Verkstan att säga vad han tyckte om skicket på veven. Lagren var i hans tycke i bra skick, och när han mätte upp veven kunde han inte tro att den gått 1500mil. Den är i det närmaste spikrak! Perfekt!

Första steget är att montera de nya packboxarna på vevaxeln. För att detta ska fungera smidigt är det bäst att kladda på lite tvåtaktsolja på packboxarna innan man tvingar dit dem. När packboxarna är monterade ska veven på plats i blocket. Här finns det en liten styrpinne på varje lager som alltid vill komma fel, så man får vara noga med att inte använda våld, och se till att alla styrpinnar hamnar rätt.

Ser ni den smått grönaktiga färgen under drivningen av pumparna (det snedskurna kugghjulet i mitten)? Det är olja, och det är viktigt att man kommer ihåg att fylla upp detta utrymme med olja, annars är risken stor att man sliter sönder drevet till pumparna med dyr reparation som följd..

När vevaxeln är på plats kletar man på lite svart packning-på-burk, vilket är ett typ av lim som limmar ihop blockhalvorna och ser till att det blir tätt. Sedan lägger man locket på och momentdrar allting i sekvens till 25Nm moment.

Så var bottendelen färdig, nu till nästa uppgift.

Montera kolvar i Rotax 600sdi

När jag plockade ur kolvarna så var jag inte riktigt medveten om att nållagret mellan vevstake och kolvbult inte är ett nållager med korg, utan bara 28st lösa nålar och två brickor. Det blev en spännande stund med att leta nålar på arbetsbänken och i vevhuset innan jag kunde räkna 56st nålar från de båda lagren. På grund av detta har jag varit lite orolig för hur det ska gå att återmontera, det finns ju ingenting som håller nålarna på plats när kolvbulten ska genom.

Eftersom att kolvar och cylindrar ser riktigt bra ut, och jag har god kompression, så väljer jag den snåla vägen att inte byta vare sig kolv eller ring utan återmonterar det som fungerat hittills. Här ser man kolven, bulten och alla nålarna i nållagret som ska monteras på vevstaken.

När man monterar kolvarna är det viktigt att se till att delningen i kolvringen hamnar för den lilla piggen i kolven. Piggen är där för att se till att kolvringen inte hakar i någon port i cylindern, och monterar man ringen fel så går den inte att pressa ihop tillräckligt för att passa bra i cylinderloppet.

Eftersom att jag med all säkerhet kommer att tappa nålar till höger och vänster så är det bra med morfars kalsonger att täppa igen vevhuset med. Ser man till att den vevstake man ska arbeta med står i TDC så får man mesta möjliga utrymme.

Så, hur göra?

Börjar med att peta i en klick fett i vevstaken, och gegga runt så att det täcker hela yttre rullbanan för nållagret.

Sedan plockar man i nålarna och geggar fast dem i fettet. Sitter faktiskt riktigt bra. Jag lägger i hälften av alla nålarna, 14st, innan jag…

… stoppar i kolvbulten och trär på brickan på ena sidan, som mothåll och …

… fyller på med resten av nålarna (tyvärr inte i fokus). Efter detta kletar jag fast brickan på hitre sidan och drar ur kolvbulten.

Efter detta är det inga som helst problem att trä på kolven och försiktigt peta igenom kolvbulten och montera låsclipset som håller det hela på plats! Ser det ut såhär så har man troligen gjort rätt:

En bricka på var sida av nållagret, allt glider lätt och fint. Det är viktigt att se till att öppningen på låsclipset hamnar nedåt så att inte kolvens acceleration öppnar clipset med katastrofala följder.

Det är en rätt skön känsla när det moment man oroat sig mest för är slutfört, och det tog inte mer än en kvart att montera kolvarna ändå! Och ja, de är självklart monterade åt rätt håll, och dubbelkollat, och kollat en gång till… 😉

Cylindermontering

Så var det dags att montera cylindrarna på det hela. Alla rester av cylinderfotspackningen har noggrannt tagits bort både från cylinderfoten och från blocket. Återigen kan avfettning och diskborste göra underverk:

Ny cylinderfotspackning monteras och det är viktigt att kontrollera att inga kanaler täpps till av den nya packningen, då är den troligen monterad åt fel håll.

Att trycka ihop kolvringen och trä på cylindern är barnsligt enkelt, och sedan är det bara att momentdra cylindern i omgångar till 45Nm. Först fick sig självklart även cylinder nummer två en omgång av diskborsten.

Petade bort packningarna i toppen och ersatte dem med nya dito från packningssatsen och efter att jag tvättat upp toppen monterades denna forsiktigt på plats. Topplockskåpan fick sig en omgång avfettning även den, och packningarna byttes till nya, och sedan ska toppen momentdras till 25Nm i sekvens.

Se så ren och fin motorn är nu, kommer passa fint i det nytvättade chassiet oxxo! Nu återstår stator- och svänghjulsmontering innan det är dags att lyfta in motorn i chassiet igen. Det gäller bara att komma ihåg vilka slangar och vajrar och elkablar som ska kopplas vart, men det ska nog lösa sig det med.

Slutsats

Det tog inte mer än ett par timmar att montera ihop hela motorn, och det var bra mycket enklare än jag hade trott. Detta är första gången jag renoverar en motor såhär grundligt så lite spännande är det ju… men nu när maskinen börjar vara färdig så får vi hoppas på att vädergudarna skänker oss lite snö att leka i snart oxxo.

Kossel: Övre ramen

Igår trillade lite mer delar in..

M3x8 skruv, 10mm flänsade lager och de kulhandskar och tillhörande kulor jag behöver till mina stötstänger. I och med detta gick det att fortsätta bygget lite längre.

De övre vändhjulen består av två flänsade lager vända mot varandra så att man får ett spår.. Dessa monteras i de övre utskrivna hörnen, och det gäller att komma ihåg att montera remmen samtidigt, annars får man göra om och göra rätt.. (Testat)

De tre hörnen monteras med aluminiumprofiler och vips var övre ramen färdig. För att kunna fortsätta bygget nu behöver jag linjärlagren som är på väg från Singapore med snigelpost, så det lär dröja ett tag innan det blir mer byggt. Får jag kullagren jag beställt från Storbritanninen så kommer jag kunna bygga färdigt extrudern dock.

Jo, jag har även fått min hot-end men självklart har kineserna skickat en för 3mm filament istället för 1.75mm som jag beställt, så det måste lösas. 8kg plast har oxxo trillat ner, så bara jag får maskinen färdig så kan vi skriva ut lite prylar..

Ikväll blir det arbete med andra leksaker dock. Återkommer.

Kossel: Mer prylar…

Idag kom det lite mer prylar till Kosselbygget..

Det som kommit är ett komplett elektronikkit (RAMPS1.4), lite nipplar till bowden-tuben och en hobbed drive som ska driva filamentet i extrudern. Så med alla dessa nya prylar såg jag fram emot en byggkväll med lite framsteg.

Så jag började med att montera stegmotorn till extrudern, det blir en extruder av typ “mini extruder” som finns mycket att läsa om på nätet. Efter att jag monterat motorn insåg jag att jag behövde en avfasning på axeln, så det blev att plocka bort den och ut i garaget och dremla till en avfasning. Steg två var att montera kugghjulet på axeln..

.. men då var ju axeln självklart för lång, så det blev att plocka bort motorn och ut i garaget igen för att kapa axeln. När det väl var monterat igen så insåg jag att jag bara har 3x4x8mm kullager hemma, och hela extrudern bygger på 3x4x10mm lager. Bara att invänta lager från UK då..

Kunde iallafall montera en nippel till bowdenröret, och det ser ruskigt stabilt ut.

Elektroniken gick snabbt att montera ihop, bara att pressa allting på plats.

Ser rätt biffig ut, men det är också all elektronik som behövs för att driva hela skrivaren. Har inte vågat koppla in den än, det får brinna elektronik en annan dag. 😉 Självklart blir det en kontrollpanel till denna med display och SD-kortläsare.

En av de första sakerna som står på att-skriva-ut listan är ett case till kontrollpanelen. Ska se om det finns något färdigt att ladda ner. 😉

Nu blir det juluppehåll, så God Jul på er alla, med återseende i mellandagarna, eller vid nästa leverans.

 

 

Kossel: Bygget börjar

Så idag fick jag äntligen de delar jag behöver för att kunna påbörja bygget av maskinen, så när ungarna lagt sig var det dags..

En ren och städad arbetsyta är viktigt när man bygger, både för resultatet och för själen, så det fick bli köksbordet den här gången. Det finns jättefina steg-för-steg instruktioner på nätet, men tyvärr lyckades jag beställa fel skruvar, 6mm långa istället för 8mm, vilket ställer till det lite..

Det första som ska monteras är motorerna i sina fästen. Här fungerade det bra med skruvar jag hade liggandes, och med lite gänglåsning så kommer de inte att lossna. Det är SJUKT fin kvalitet på delarna jag fått utskrivna, det tackar vi för Peter!

Efter att motorerna monterats ska bottenramens aluminiumprofiler dit, och här fick jag göra en specialare med 10mm skruv och lite extra mutter.. Inte snyggt men det kommer inte synas i slutet, så det får vara OK.

Den här maskinen blir RUSKIGT stabil måste jag säga, och det blir riktigt läckert med blå plast och svarta profiler. Nu har jag beställt rätt sorts skruv, så nu får projektet vila lite medan jag väntar på leverans av ytterligare delar. Behöver dessutom få linjärlagren från Singapore innan det löns fortsätta så… To be continued…