Resten av boggiehjulen, tunnelkapning

Så fick man äntligen lite tid i garaget igen, och som vanligt måste man börja med att städa undan allt som blivit framdraget för att kunna fortsätta med projekten. Började med att bygga en hylla för sånt som inte behöver stå på arbetsbänken, så fick man lite mer ordning och reda..

Nu fick högtalarna sin egen plats

Nu fick högtalarna sin egen plats

.. och plats för sånt man kan behöva ha liggandes framme..

Delar till barnskotern

Delar till barnskotern

Lagren till boggiehjulen har kommit, så det var dags att göra klart dem nu. Fick börja med att fräsa ut 8st lagerhållare.

Photo-2016-02-06-17-54-07_2137

 

Direkt ur fräsen

Direkt ur fräsen

Photo-2016-02-06-19-40-52_2139

Så nu var alla delarna frästa. Har även passat på att fräsa ut en jigg för att kunna nita ihop tunneln i rätt bredd:

Photo-2016-02-06-20-34-16_2140

MDF är bra till mycket, och snabbt att fräsa, men det dammar nåt kopiöst!

Iallafall så är det mesta som ska in i tunneln till skotern klart nu:

Photo-2016-02-06-20-34-21_2141

 

Bara kvar att eloxera de nyfrästa lagerhållarna. Idag var jag lat, så jag eloxerade alla åtta samtidigt:

Photo-2016-02-07-17-41-51_2142

Blev ändå skapligt, lite skillnad i färgton kan man se, men det är bra nog ändå..

Photo-2016-02-07-18-15-00_2143

Så under tiden lagerhållarna låg i eloxeringsbadet tog jag mig an tunneln. Jag har räknat ut att jag troligen vill ha cirka 50mm tunnel kvar längst bak, och i framkant är den 180mm hög. Fotsteget som sitter där nu vill jag absolut inte ha kvar, utan det blir att fräsa nya fotsteg till maskinen, så det var bara att knacka ut fotsteget lite och ta fram plasmaskäraren och innan jag visste ordet av så var sidorna till tunneln kapade och klara.

Kapad tunnelsida

Kapad tunnelsida

För att fästa de nya fotstegen och få lite stadga ska cirka 10mm av nederkanten på tunneln vikas ut. Då jag inte har någon kantbock så får det göra medelst slägga och mothåll – det kommer ändå inte att synas så mycket sedan så det blir nog tillräckligt bra såhär. 😉

Lite rester av fotsteg och tunnel som inte ska användas.

Lite rester av fotsteg och tunnel som inte ska användas.

Nästa steg blir att bocka nederkanten på tunneln färdigt och nita ihop tunneln i rätt bredd. Sedan ska jag skära ut och bocka till lite tunnelförstärkningar där boggien och fotstegen ska sitta fast och sen är det dags att börja bygga på drivaxelhållaren.. det går framåt, omän sakta.. 🙂

Fler boggiehjul och arbete med boggien

Arbetet i garaget fortsätter med att fräsa färdigt vänd- och boggiehjulen.

Photo-2016-01-06-21-30-01_2038

Eftersom att delarna skiljer en del i storlek är det svårt att få exakt samma nyans på de eloxerade delarna, men det blir iallafall orange. 😉

Skenorna som ska hålla bakre axeln för vändhjulen har blivit frästa, och nu är det bara kvar ett par lagerhållare och hållare till boggiehjulsaxlarna att fräsa:

Photo-2016-01-06-21-30-09_2039

Efter eloxering har vi en hel bunt med eloxerade aluminiumdelar som ska monteras bara lagren till hjulen kommer.

Photo-2016-01-09-18-16-37_2048

För att fortsätta med andra delar av maskinen har jag sålt dynan till den gamla ET:n och lyckats köpa plastskidor för pengarna dynan drog in. Så vad bättre då än att börja bygga på framvagnen? Efter att ha mätt och klurat en del har jag så fräst ut ett par jiggar för att kunna bygga A-armar. De övre A-armarna blir i 15mm stålrör som bockas till rätt form, medan de undre – som ska ta mer kraft – byggs av 17mm stålrör som svetsas raka för att ge maximal hållfasthet.

Photo-2016-01-09-15-11-00_2043

En vettig början på övre a-armar. 😉 Medan jag funderar på hur jag ska lyckas spänna upp dessa för att borra ur urtag passande de tvärgående rören bygger jag vidare på boggien. Efter att ha tänkt över situationen lite har jag beslutat mig för att ha samma dämpare i boggien som i framvagnen, istället för att spara ett par hundralappar på att köra mindre och billigare dämpare i boggien. Det blir bättre dämpning och mycket enklare att bygga på detta sättet. Första steget är att bygga fästöron i boggiestaget. Här fick plasman jobba lite för att grovskära formen. Funderar på att bygga en CNC-styrning till plasman, ett smidigare verktyg för att kapa plåt finns inte!

Photo-2016-01-09-17-02-24_2044

2mm stålplåt får duga till dämparfästen. Efter lite slipning svetsades de fast i staget..

Photo-2016-01-09-18-17-30_2049

Svårt att få någon vidare estetik på pinnsvetsarna, ruskigt sugen på en TIG – men det får vänta.. 😉

Photo-2016-01-09-18-18-29_2051

Första dämparinfästningen klar. Nu ska det till öron på det nedre staget och sedan ska två axlar kapas till för nedre främre samt övre bakre dämparinfästning.. Sedan är det bara en fråga om att fästa boggiehjulen på skenorna och hitta en vettig infästning av boggien i tunneln.

Photo-2016-01-09-18-16-21_2047

Här får man en liten idé om hur vändhjulen kommer att se ut. Skenorna ska blästras och lackas svarta innan slutmontering.

Forsättning följer..

Stötdämpare, tunnelblästring och ett litet bakslag..

Idag kom så äntligen stötdämparna till framvagnen. Köpte ett par billiga RFY-dämpare på Ebay då skotern ärligt talat inte kommer att behöva någon superfjädring.. dämparna har iallafall fått bra kritik som motorcykeldämpare, och hur fel kan det bli..

Photo-2015-12-30-15-36-07_2028

Efter en snabb uppmätning och avcaddning måste de ju dekaltrimmas lite..

Photo-2015-12-30-16-14-50_2029Känslan när man klämmer och sliter i dämparna är bra. Gott motstånd i fjädrarna och dämpningen verkar vettig. Det känns ordentligt och stabilt, så det blir nog bra detta. Längden känns klockren till maskinen, och nu kan jag äntligen börja med framvagnen.

Jag hann cadda upp version ett av styrspindeln innan det blev dags att gå ut i garaget:

spider_1

Innan jag kan cadda den slutgiltiga versionen behöver jag få kullänkarna till A-armarna och skidorna så att jag kan få till alla dimensioner rätt – dessutom behöver den snyggas till lite. Sen är frågan : Orange eller svart.. hmm, måste fundera lite på den. 😉 Troligen blir det orange då skidorna är svarta.

Fortsatte blästra tunneln med blästerpistolen jag köpt på Biltema. Det gick skitdåligt och slutade med att jag råkade blästra mig själv rätt i ögat när jag försökte reda ut varför den inte fungerade. Som tur är kom det inte ett enda korn blästersand – precis som vanligt ur den här blästern – så det blir en retur på den. Tog fram vinkelslipen och sandpappertrissan och tio minuter senare var tunneln – eller iallafall de delar av tunneln som ska användas – upputsad.

Photo-2015-12-30-19-41-27_2030

 

Nu ska jag bygga en jigg för att bulta ihop tunneln i rätt bredd, sen ska fotstegen kapas, vinkeln ändras och nya fotsteg fräsas och bultas dit..

Passade på att göra färdigt det andra drivhjulet, sånär som på tre saknade bultar, och testmontera mattan i tunnelframdelen. Men för att det skulle gå så tvättade jag först av hela mojängen i bensin, för att få bort all gammal olja och skit.. Det är inte härligt att tvätta i bensin, man blir helt kocko av ångorna och det svider överallt där man sprayar sig själv med bensin när man borstarr prylar.. men fint blir det. Så självklart, när jag monterade drivaxel och matta i den nytvättade fronten – så ryms ju självklart inte en matta med 38mm kammar runt drivhjulet..
Nåväl, då får jag iallafall göra en ny drivaxelinfästning som fixar riktiga mattor, och det blir ändå bättre med tunnelinfästning och bygge av den nya framvagnen, plus att jag kan ändra vinklarna lite som jag vill på det hela..

Skulle bara ha hittat en 33cm bred tank till maskinen nu..

 

 

Drivhjulsmodifikation

Eftersom att drivhjulen på ET:n har en skum delning på 3,29″ och mattan jag köpt har den vanligare 2,52″ delningen så måste någonting göras. Jag köpte en uppsättning begagnade 2,52″ drivhjul som visade sig vara alldeles för stora, typ 150% av originalen, vilket inte ryms – och även om jag bygger om tunneln för att passa drivhjulen så kommer utväxlingen att bli helt fel, och jag gissar att det blir svårt att hitta drevsatser till en gammal ET.. så vad göra?

Jag började med att testa 3D-printade drivhjul.. räknade ut att ett 7 tänders drivhjul skulle passa bra (de jag köpte var 10 tänder) och caddade upp hjulet.. det visade sig att ett drivhjul tar ungefär 36 timmar att skriva ut, och eldar plast för 200kr.. så det kändes lite väl överdrivet för ett test som ändå troligen inte skulle fungera.. Men efter att ha kontrollmätt och räknat lite insåg jag att diametern på mitt uppcaddade hjul och originalhjulet bara skiljde marginellt. Då hade jag en grund att utgå ifrån..

IMG_2018

Började med att kapa bort alla tänder utom en.. dammade nåt kopiöst. Sedan använde jag den utprintade plattan till att markera delningen och borrade hål för M6..

IMG_2020

Sedan fick 3D-skrivaren jobba lite..

IMG_2022

Nu hoppas jag att dessa solida plastdistanser håller för belastningen..

IMG_2023

IMG_2024

Annars får vi testa att skriva ut i ett annat material.

IMG_2027

Nu har vi ett 7-tänders drivhjul med 2,52″ delning som passar perfekt till mattan och som en bonus passar det även perfekt på drivaxeln.. Nu ska jag bara bygga om det andra drivhjulet och sedan börjar monteringen.. 😉

Fräsning av boggiehjul

Medan jag funderar på hur jag ska göra med drivhjul och tunnelfront så har jag ägnat lite tid åt att testa fräsa ut ett par boggiehjul..

IMG_1999

Då lagren är 12mm breda och jag bara har 6mm alu så blir det ett hjul i mitten och två hållare till lagret med en 3mm försäkning på var sida..

IMG_2001

Lagret passar bra och hjulet ser ok ut på axeln. Jag kommer måsta fräsa ut lagerbussningar då lagrets innerdiameter är 20mm och axeln 17mm.. Eftersom att barnen beställt en skoter i svart, orange och rosa måste ju någonting göras åt färgen på dessa..

IMG_2003

Tänkte att jag filar kanter och tabbar efter infärgningen, så att jag får en fin blank kant på delen, men det blev inte så bra så till nästa batch filar jag delarna färdigt innan eloxering.. Delarna fick ligga och dra i kaustiksoda medan jag gjorde iordning eloxbadet..

IMG_2004

Eftersom att det är många delar som ska eloxeras gjorde jag ett nytt test med att eloxera flera delar samtidigt.. Denna gång var jag väldigt noga med att säkerställa god elektrisk kontakt till alla delarna, som fick bubbla i badet i cirka 60 minuter.

IMG_2005

Jag räknar inte så mycket på strömmen, utan drar på tills det bubblar gott i badet. När man går in i garaget en timme senare känner man en stickande känsla i halsen av vätgasen som bildas.. man får vädra en stund innan man kan gå in i garaget. (Nä, effekten är så låg att det inte genereras tillräckligt med vätgas för att det ska bli farligt).

Efter en timme i eloxeringsbadet är det dags för infärgning. Denna gång har jag köpt orange eloxeringsfärg på ebay, och jag lät delarna ligga i färgbadet i ungefär 20 minuter för att få en ordentlig infärgning..

IMG_2007

Medan lagerhusen låg i färgbad eloxerade jag själva hjulen..

IMG_2006

Efter 20 minuter i färgbad kokade jag upp hela lösningen för att försluta porerna i oxidskiktet..

IMG_2008.. och efter att delarna fått skjuda en stund var det dags för inspektion..

IMG_2009

Färgtonen är helt rätt, och infärgningen är jämn och fin!

IMG_2011

Dags att färga hjulen..

IMG_2010Tyvärr lämnade jag dessa i badet i 25 minuter istället för 20, och de fick en lite mörkare färgton än lagerhusen:

IMG_2013

Gängade bakre lagerhuset och testade montera ett komplett hjul..

IMG_2014

IMG_2015

Måste säga att – bortsett från den blankslipade kanten – så är jag väldigt nöjd med resultatet!

IMG_2016

Detta kommer bli läckert! Hoppas barnen blir nöjda. 😉

Under kvällen hann jag även med att städa garaget, så att jag rymms att hålla på där inne, och för att få allt på plats passade jag på att kapa bort alla nitar från tunnelförlängningen och dela främre delen av tunneln på mitten.

Photo-2015-12-28-20-35-28_2017

Detta för att kunna borra och nita ihop den igen, och smala av den från 41cm till 33cm i bredd. Blir bättre för barnbenen att stå över den på det viset. Imorgon ska jag köpa mig en blästerpistol och blästra av tunneln, så att all skit och alla gamla dekaler försvinner. Sen får vi se om vi ska ge oss på en jätteeloxering, eller om – vilket är troligare – vi klär tunneln i vinyl..

 

Ny boggiedesign, nya drivhjul och litet setback

Under julhelgen har jag småknåpat på en ny boggiedesign passandes de 125mm stötdämpare jag ordnat till denna. Troligen är de för korta, men det får duga till en första version då de var ruskigt billiga:

boggie_cad

Det blir nya 7″ vändhjul bak, CNC-frästa i aluminium, nya 108mm boggiehjul överallt, CNC-frästa i aluminium. Samtligt passande standardlager för boggiehjul och specialfrästa adaptrar för att passa in dem på de 17mm axlar jag har att tillgå för tillfället.

Innan jul fick jag även de nya 2,52″ drivhjulen till maskinen, men de var en hel del större än originalhjulen vilket betyder att jag måset bygga en ny tunnelfront som ger plats för 38mm kammar och det större vändjulen, plus att jag måste dreva ner maskinen för att få till rätt utväxling på den. Först ska jag dock kolla om jag kan hitta mindre drivhjul. 😉

Det är både för och nackdelar med detta.. Det blir mer jobb, jag måste bygga ett nytt motorfäste och fäste för kedjehus/variator, men å andra sidan får jag det precis som jag vill ha det. Måste fundera lite mer på hur jag ska göra angående detta. Imorgon blir det lite fräsning och testpassning för att se hur saker kommer passa ihop med de nya drivhjulen..

Ny boggie..

Jo, jag trodde faktiskt på mig själv igår när jag skrev att jag inte skulle bygga någon egen boggie utan bara använda färdiga delar.. men idag fick jag en idé..

Började med att renkapa motorfästet:

Photo-2015-12-22-17-21-21_1943

Det går ju så sjukt lätt att kapa med plasman, helt suveränt! Sedan hittade jag en intressant design igår och har klurat lite på den.. Började med att kapa till två 80cm rör, och bockade till dem litegranna..

Photo-2015-12-22-17-46-29_1944

Efter ett par svetsar blev det såhär..

Photo-2015-12-22-18-34-26_1947 Photo-2015-12-22-18-34-36_1949

Hittade ett par skitbilliga stötdämpare – som kanske är lite för små – på ebay som ska få visa vad de går för i boggien där.. Det kommer alltså att vara en dämpare där det sitter en nu, och en i samma vinkel men infäst där rörkonstruktionen sitter i boggieskenan nu.. Dessutom ska det till lite vändhjul, justermöjligheter, färg och sådant gott, men jag tror det kan bli bra. En väldigt enkel men effektiv konstruktion. Tror möjligen att jag ska skaffa dit lite grövre rör, eller så låter jag ungarna köra sönder denna först. Den blev riktigt stabil iallafall, och några förstärkningsplåtar ska dit när resten monteras. 😉

Man måste ju testa den med mattan på oxxo:

Photo-2015-12-22-18-35-44_1950

Tror det kan bli bra, men det märker vi! Roligt är det iallafall, och det är ju det hela bygget går ut på!

Nu – jullov!

Boggie och mattmodifikationer

Så var det klart med utlandssemester och arbetet börjar om igen. Då det fortfarande fanns lite att riva på det gamla chassiet och det behövdes plats i garaget så attackerades alla nitar och skruvförband som var ivägen för att dela maskinen i delar..

Photo-2015-12-19-21-54-36_1921 Photo-2015-12-19-21-54-38_1922Här är tunneln lös från framvagnen. Det som är kvar att göra här är att kapa upp framvagnen så att bara det som ska sparas blir kvar, och sedan att korta och kapa upp tunneln så att vi kan smalna av den. Men först måste matta och boggie på plats, så vi vet hur brett det kommer att bli..

Photo-2015-12-20-13-18-11_1924 Photo-2015-12-20-13-18-17_1925Många smådelar som är bra att ha får man när man river ett chassie..

Photo-2015-12-20-19-18-02_1926

När allt var rivet var det så dags att attackera mattan. Denna är 307cm lång och 38cm bred, vilket är lite för brett enligt mitt tycke på en sådan här maskin, så det blev till att smalna av den. Eftersom att slidesen glider över metallclipsen i drivhjulshålen så finns det en narurlig gräns för hur smal mattan kan bli, så då är det så smal den blir:

Photo-2015-12-20-19-38-00_1927

Började köra med sticksågen, men det gick inte alls. Sedan satt jag i mattan och försökte spänna ut den medan jag sågade med tigersågen, men det var bara för jobbigt. Funderade på att ta till rondellen, men då sprutar det gummi överallt.. så till sist lade jag mattan på en plastback, bände den sidledes så långt det går och – med ett metallsågblad i sågen – använde jag mattans klackar som mothåll och bröt mig igenom förstärkningarna.. I mattan går det stavar av något oerhört hårt material, både sticksågsbladen och träbladet för tigersågen gav upp på den första förstärkningen, men med metallsågbladet gick det – omän tungt..

Photo-2015-12-20-20-01-37_1928

Till sist var mattan iallafall kapad, och nu börjar den likna en mountainmatta. Jag tror att det kommer bli bra bett i denna i ett litet och lätt barnskoterchassie. 😉

Jag hade tänkt fräsa och eloxera nya bling-boggiehjul, men då hjulen som satt var såpass fina bortsett från skurna lager, så kändes det dumt att inte återanvända dem.

Photo-2015-12-20-20-18-00_1932

Om man aldrig känt behovet av en verkstadspress så förstår man inte hur tillfreds man blir av bilden ovan. 😉

Hade funderingar på att eloxera vändhjulen, men då gummit är fastvulkat i hjulen och ett SJUKT jobb att få bort lutar det åt att jag bara målar dem svarta istället.. men rätt som det är fräser jag nya, det blir ju bara 6 hjul plus vändhjul, och det kan ju vara roligt att fräsa. Nya lager är iallafall beställda.

Nästa steg var att ge sig på boggien, och då måste man klura ut hur geometrin ska vara, och hur allt ska sitta. Det krävs lite modellerande, och då jag inte orkat cadda upp det hela blir det pussel:

Photo-2015-12-20-21-38-30_1934

Efter lite laborerande tror jag mig ha hittat en vettig längd på boggieskenorna, så då fick det bli bågfil och kapning..

Photo-2015-12-20-21-23-41_1933

Väldigt mycket manuellt jobb på denna, men det blir så när man modifierar befintliga prylar istället för att bygga helt nya. Vi får se, när skotern är igång kanske första uppgraderingen blir en helt egendesignad boggie, men den dagen – den sorgen. 😉 Efter att ha vänt och vridit lite på det hela blir det nog någonting liknande detta:

Photo-2015-12-21-20-46-09_1941

Det ska smalnas av lite, byggas lite nya delar, växlas av dämpare, dit lite fler fjädrar, hållare och axel till vändhjulen bak.. samtliga hjul ska på insidan av skenorna (finns nästan ingen matta kvar på utsidan), men en uppfattning får man ju. Tänk att det finns en liten mountainboggie där gömd i en gammal ET340 iallafall. 😉

Photo-2015-12-21-20-47-09_1942

Jag har fått tag i nya drivhjul som passar mattan, så då får vi modifiera dem så att de passar axeln – vilket nog inte ska vara några problem. Lite spänn från drivhjulen på boggien och en balatarem som spänner ner den lite, några genomslagsgummin och lite länkar så tror jag att detta kommer bli riktigt bra.

Allt för nu, nu blir det julledigt men troligen kommer jag inte kunna hålla mig från att bygga på detta under julen. Sjukt roligt att bygga barnskoter är det!

 

 

Mattleverans

matta_307Mattan till barnskotern har kommit, i helgen blir det att börja kapa ner den och bygga mountainboggie som passar! Roligt roligt!

Beställde dämpare till framvagnen i veckan med:

shocks

Billiga kinadämpare men de ser coola ut och kommer troligen inte behöva jobba så hårt. När jag får leverans av dessa blir det att börja bygga framvagn. Detta ser vi fram emot!

Rivning..

Efter att ha spenderat en vecka i värmen på Gran Canaria med familjen var det så dags att ta tag i det här projektet igen. Har funderat lite på hur jag ska göra för att få ihop detta så smidigt som möjligt, men hur man än vänder och vrider på det så är det storleken på motorn och bredden på mattan som avgör hur resten av bygget blir, så första punkten på schemat är att plocka ut allt som ska återanvändas i någon form ur det gamla chassiet..

Photo-2015-12-12-17-34-34_1907

Detta var det jag var ute efter när jag köpte ET340:n, motorn med variator. Det gick snabbt och smidigt att plocka ut motorn, och jag hittade anledningen att den inte går när den sitter i maskinen. Soppapumpen levererar ingen soppa till förgasaren – så där har vi första punkten att renovera när vi sätter igång och bygger.

Photo-2015-12-12-17-34-37_1908Det fina med maskinen är att variator och kedjehus sitter på samma sida, så genom att återanvända kedjehuset med drivaxelfäste så får man även fästet för sekundärvariatorn på köpet. Kedjehuset var i riktigt fint skick invändigt, men i behov av ny olja.. 😉

Photo-2015-12-12-17-34-17_1905

Förgasare och soppapump ska få sig en ordentlig översyn innan återmontering och hela avgassystemet ska bytas ut till ett som passar bättre i chassiet jag bygger.

Photo-2015-12-12-17-34-29_1906

Motor och variatorer med kedjehus på bänken för vidare nedmontering och översyn..

Photo-2015-12-12-17-34-12_1904

Boggien ska slaktas och delar återanvändas, men gemometrin kommer att vara helt annorlunda och den kommer troligen vara en hel del kortare när den byggs in i det nya chassiet. Fjädrarna känns lagom mjuka så det kan bli att återanvända dem, och någon dämpare..

Photo-2015-12-12-17-34-56_1911

Kvar finns råmaterial till tunnel, och styrstag så det räcker och blir över. Nu ska det införskaffas lite rör att bygga av, och den nya mattan hämtas och kapas.. sedan börjar det roliga. 😉

Photo-2015-12-12-17-35-29_1912

 

Det blir lite bråte över.. Någon som behöver delar till en ET340? 😉
Fortsättning följer..